一、設(shè)備概述
軋鋼生產(chǎn)企業(yè)所使用的位置控制系統(tǒng),大多都是采用計(jì)算機(jī)或PLC加定位模塊組合而成,電氣傳動(dòng)部分多采用不方便調(diào)速的交流傳動(dòng),對(duì)定位精度要求稍高的則采用直流調(diào)速系統(tǒng)。隨著變頻器價(jià)格下降,許多生產(chǎn)企業(yè)通過變頻改造原有直流調(diào)速位置系統(tǒng)或者新建位置控制系統(tǒng)。這種自動(dòng)位置控制系統(tǒng)(簡稱APC)能在指定時(shí)刻將被控對(duì)象的位置自動(dòng)地控制到預(yù)給定的目標(biāo)值上使控制后的位置與目標(biāo)位置之差保持在偏差范圍之內(nèi)。
本文內(nèi)容主要針對(duì)軋鋼廠運(yùn)料小車的行程控制系統(tǒng)的變頻改良方案。這是因?yàn)樵诋?dāng)前的冶金行業(yè)中位置控制系統(tǒng)大多數(shù)使用的是開環(huán)控制且是點(diǎn)動(dòng)控制,這種控制方法雖然實(shí)現(xiàn)起來簡單,成本低廉,但是它具有定位不準(zhǔn)確,控制系統(tǒng)可維護(hù)性、可擴(kuò)展性不高,以及安全性低等一些缺點(diǎn),為了提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì),為此,采用了上面提到的位置控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)了其APC生產(chǎn)線。將從系統(tǒng)方案的實(shí)現(xiàn)論證我們提出的控制系統(tǒng),并設(shè)計(jì)整個(gè)控制系統(tǒng)。
二、變頻系統(tǒng)的構(gòu)成
小車的位置控制系統(tǒng)構(gòu)成如下所示。它主要由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、PLC位控器、變頻驅(qū)動(dòng)三大部分組成。
小車的位置控制系統(tǒng)組成
項(xiàng)目中的位置控制器可以采用專用芯片控制,參數(shù)的調(diào)整,顯示都可在面板上直接進(jìn)行,便于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試。也可以通過RS-232由上位機(jī)控制。變頻器選則SKI600系列產(chǎn)品,SKI600性能優(yōu)良,可用在需要精確起/停的場(chǎng)合,可實(shí)現(xiàn)精度制動(dòng)和最小的減速時(shí)間。在低頻時(shí)也具有高質(zhì)量的控制性能,運(yùn)行可靠性高,具有多種功能,故本系統(tǒng)中選擇使用SKI600拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)選用了普通的鼠籠異步電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)通過減速箱經(jīng)絲桿帶動(dòng)小車作往返行走。電機(jī)功率5.5kW,轉(zhuǎn)速為960r/min。位置檢測(cè)PG為一增量式光電編碼器,與絲桿同軸聯(lián)接,分辨率1000脈字/轉(zhuǎn)。
位置控制調(diào)節(jié)原理圖
三、變頻系統(tǒng)的運(yùn)行原理
1、位置控制環(huán)節(jié)
電動(dòng)機(jī)的速度一般按梯形圖進(jìn)行控制,在不同情況下,最合理的速度圖也是不同的,加速度階段,加速逐漸增長,可以避免沖擊 ; 減速階段到最后的速度越來越小,有利于準(zhǔn)確停在目標(biāo)位置上。為了對(duì)軋制設(shè)備準(zhǔn)確地進(jìn)行位置控制,一般要求:電機(jī)轉(zhuǎn)矩不得超過電機(jī)的最大轉(zhuǎn)矩,定位要快而準(zhǔn),控制過程中不產(chǎn)生超調(diào),系統(tǒng)穩(wěn)定,綜合以上要求,電機(jī)速度須按最佳控制曲線進(jìn)行調(diào)整。
2、位置控制器調(diào)節(jié)原理
如上述的位置控制調(diào)節(jié)原理圖所示,為速度預(yù)設(shè)定時(shí)間變量,St為位置預(yù)設(shè)定時(shí)間變量,S=∫Vtdt,Ksp為放大器比例系數(shù),V為輸出速度,Kvu為速度電壓變換器的變換系數(shù),Ua認(rèn)為輸出電壓。
控制器調(diào)節(jié)過程如下,控制器根據(jù)傳動(dòng)裝置參數(shù),預(yù)先設(shè)定的位置和速度值,計(jì)算出速度時(shí)間特性曲線Vt和St。將速度值Vt 預(yù)設(shè)定到傳動(dòng)裝置上進(jìn)行速度預(yù)控制,同時(shí)反饋回來的實(shí)際值Sf與設(shè)定值St進(jìn)行比較計(jì)算,得出偏差,此偏差乘以比例系數(shù)Ksp,得到Vk與設(shè)定值Vt進(jìn)行疊加后,得出傳動(dòng)裝置應(yīng)具有的速度控制信號(hào)V,經(jīng)過Kvu變換以后,將速度值變換為電壓值,加在執(zhí)行機(jī)構(gòu)上。
3、位置檢測(cè)
位置檢測(cè)采用的是增量式光電編碼器,輸出三路信號(hào),其中A、B兩路脈沖相差90°可方便地判別轉(zhuǎn)向。C脈沖也可叫零脈沖,用于基準(zhǔn)定位。
4、SKI600驅(qū)動(dòng)控制
SKI600的端子接線圖如下所示,變頻器的10 和11端子接位置控制輸入信號(hào),速度給定信號(hào)通過電位器分壓后將滑動(dòng)端送入模擬信號(hào)輸入端。SKI600的啟動(dòng)停止,正反轉(zhuǎn)信號(hào),有邏輯輸入端子控制。此外,SKI600還通過信號(hào)燈進(jìn)行運(yùn)行與故障指示,通過復(fù)位按鈕進(jìn)行故障復(fù)位。如上所示,SKI600參數(shù)設(shè)置主要包括額定電壓,額定電流,額定功率,額定速度,通信參數(shù),以及頻率限值等參數(shù),具體結(jié)合電機(jī)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置即可。從實(shí)際運(yùn)行情況來看,變頻運(yùn)行,穩(wěn)定可靠,在軋機(jī)位置控制中,性價(jià)比很高。
SKI600的端子接線圖
四、結(jié)語
軋鋼廠生產(chǎn)線系統(tǒng)通過變頻改造后的,既能完成位置閉環(huán)控制,而且也能在實(shí)際運(yùn)行中當(dāng)距離接近給定值時(shí),幫助電機(jī)按預(yù)先設(shè)定的曲線進(jìn)行減速停車,解決了原系統(tǒng)中存在的部分弊端。由位置控制器與SKI600系列通用型變頻器構(gòu)成的軋鋼廠生產(chǎn)線上的位置控制系統(tǒng),不管是在設(shè)計(jì)還是安裝調(diào)試中都非常便捷,并且簡化了設(shè)備操作、高通用性、定位精準(zhǔn)、改造成本低廉等諸多優(yōu)點(diǎn)。能夠廣泛使用在定位精度需求要較低的場(chǎng)合中,已逐漸取代了傳統(tǒng)的直流調(diào)速系統(tǒng)。